海甸污水泵站的設計及運行管理|最新資料
海甸污水泵站座落于美麗的海口市海甸溪畔,是海口市污水處理項目的重要配套工程,擔負著輸送中心區(qū)(除海甸島、新埠島外)全部污水的任務。工程總造價為4295.92萬元,占地面積約為4500m2,設計提升污水能力為6.0m3/s。自1999年10月投產(chǎn)以來平均輸送污水量達20×104m3/d。 1 工藝流程及存在問題
1.1 格柵間 格柵間的平面尺寸為8.0m×18.0m,地面以下深為9.3m,操作平臺位于地面以下4.9m處,屬半地下式格柵間。建有三組柵渠,采用地下鋼筋混凝土直壁式平行渠道,渠長為8.0m、寬為3.0m。主要裝置及設備見表1。 格柵間配置有6臺超聲波液位儀,用以顯示柵前、后水位。 格柵間的進水流態(tài)良好,設備選型經(jīng)濟合理,技術先進。但在實際運行中發(fā)現(xiàn)還存在一些問題:①進水涵箱處的污水水位標高(進水閘門前水位)與操作平臺存在較大落差,導致生產(chǎn)中存在重大安全隱患,如發(fā)生突發(fā)性停電或閘門損壞滲漏等情況時,急流污水會在很短的時間內(nèi)將整個操作平臺淹沒,從而造成不可挽回的損失;②格柵柵距過寬(60mm)使水體中的一些軟物(如布條、麻繩等)極易被沖過柵條而進入泵坑并纏繞在高速運轉的葉輪上,影響潛水泵的正常運行;③格柵電機因隨柵耙一起升降,故極易受潮腐蝕。
表1 格柵間主要裝置及設備 設備名稱 運行參數(shù) 數(shù)量(臺) 產(chǎn)地 抓耙式格柵 柵距為60mm,提升能力為300kg 3 德國 螺旋輸送機(A、B) 功率:2.2kW,轉速:1430r/min,柵渣輸送能力為6m3/h,直徑為280mm,長為13000mm 2 德國 柵渣壓實機 功率:5.5kW,轉速:1385r/min,壓實能力為6m3/h,直徑為400mm,長為3000mm 1 德國 閘板(電動) 寬為2.0m,高為1.5m 6 德國
1.2 水泵間 水泵間的平面尺寸為8.8m×18.0m,泵房深為10.3m,操作平臺在地面以下4.9m的位置,為半地下式潛水泵房。集水池為地下鋼筋混凝土矩形水池,有效容積為310m3。配置有5臺德產(chǎn)ABS潛水泵(4用1備),技術參數(shù)為:Q=1.2m3/s、P=160kW、H=100k Pa、η=91.5%,在潛水泵的DN1000出水管上均設有止回閥和電動蝶閥。在泵坑配有一臺超聲波液位儀及兩臺音叉探頭,以自動控制泵的開停及干運轉保護。 主要特點為:①水力條件好,布置緊湊,且出水管路短而直,減少了水頭損失,達到了節(jié)能目的;②采用德國生產(chǎn)的ABS潛水泵,雖然價格較高,但工作效率高、壽命長、節(jié)能、安裝簡單、土建投資少;③潛水泵自身帶有一套先進的自我保護裝置,在工作水位低于最低水位、電機溫升、軸承溫升及濕度、電流、電壓超過正常值時,均可自動停泵;④泵出口設有可靠的止回閥,無需關閉出口閥后再啟動泵組;備用設備平時完全可以將出口閥置于開位,處于隨時備用啟動狀態(tài),在瞬時切換時不至于給生產(chǎn)帶來波動,避免了因設備突發(fā)故障而造成生產(chǎn)操作忙亂甚至發(fā)生連帶事故。 但在工藝管理中也發(fā)現(xiàn)一些問題:①因設計的總水位差較高(10m)而增加了能耗,日本的設計總水位差僅為2.0m左右;②運行中存在著邊臺水泵的電流高于中間水泵的現(xiàn)象(約高出10%~20%),并不時會發(fā)生“喘振”及“氣蝕”現(xiàn)象,說明泵站進水擴散的流態(tài)不穩(wěn),存在旋流現(xiàn)象。 1.3 出水渠 采用高型敞開式出水池(半地下式鋼筋混凝土渠道),平面尺寸為18.0m×2.5m,地面以下深為4.9m,地面以上高為1.3m,出水渠中最高水位標高為5.0m;出水渠設有兩個出口,一個出口以4m3/s的流量將污水送往污水處理廠,另一出口在暴雨季節(jié)以2m3/s(事故時為6m3/s)的流量將污水排往海甸溪;用3臺電動閘門轉換控制,中間閘板起分流隔離作用。 在運行管理中發(fā)現(xiàn),由于出水池采用側向出水而造成遠離出口的邊臺水泵出水阻力大,運行電流高,有時甚至發(fā)生掉閘的現(xiàn)象。 1.4 通風防噪系統(tǒng) 由于海甸污水泵站地處居民區(qū),因此對噪聲、臭氣的防治要求很高,故采用封閉式構造并配置4臺軸流式鼓風機,風口設在格柵渠道和房間內(nèi),送風量為2×104m3/h、換氣頻率為5次/h,廢氣采用高空排放;泵站的設備均采用噪音較小的德國進口設備,只有風機運轉時噪音較大,故將其安裝在隔離罩內(nèi)并另加減振設施。 1.5 自動控制系統(tǒng) 泵站監(jiān)控室控制系統(tǒng)由德國ABB公司的Sattcon35、Sattcon05可編程邏輯控制器(PLC)及MCC等自控設備組成,除自動控制系統(tǒng)運行外,還具有工況參數(shù)的采集與處理、修改模擬量設定點、報警及故障復位等功能。
2 運行管理
2.1 節(jié)能運行 在大型污水泵站中水泵是最耗能的設備。海甸污水泵站在潛水泵不具有調(diào)速功能的條件下,采取以下節(jié)能方法: ①生產(chǎn)中隨時調(diào)整三道進水閘門,以盡量使進水量與出水量接近,這樣每臺潛水泵的運行都處于高效區(qū),在節(jié)能的同時還延長了水泵的使用壽命; ②盡量使?jié)撍迷谠试S的高水位(80%~90%的水位)下運行,這樣就降低了泵坑水位與出水池水位的高差,增大了泵的出水量,在節(jié)能的同時也消除了氣蝕影響; ③當發(fā)現(xiàn)潛水泵的口環(huán)破裂或磨損造成泄漏間隙超過規(guī)定值(口環(huán)半徑間隙應為葉輪口環(huán)外徑的2.5%~3.5%)時,應及時更換或修理,這對提高泵效率非常有效。 2.2 工藝改進 ①在進水涵箱內(nèi)安裝了一臺超聲波液位儀并與PLC相連接,這樣就可以全天候監(jiān)控進水方涵中的水位并通知上游泵站開、停泵,避免了下游泵站還沒有開泵騰空管道,上游泵站就開車沖頂而出現(xiàn)跑冒的現(xiàn)象。 ②改進格柵,使柵距由原來的60mm變?yōu)?0mm,有效地攔截了污水中的軟物(如布條、麻繩等),從而保證了潛水泵的正常運行。具體作法為:按照格柵裝配圖將同樣材料的鋼條加工成尺寸相符的柵條,然后焊接上去。防腐措施為:采用原子灰捋于表面,固化后研磨噴漆,效果良好。 ③針對進水擴散流態(tài)不好、不平穩(wěn),易形成旋流的問題,在生產(chǎn)中采用均等打開三道進水閘門以均勻進水的方法,使三道進水水流的動能相互抵消,很好地消除了旋流,同時也使各水泵的工作電流差異變小,從而避免了“喘振”現(xiàn)象的發(fā)生。
3 結語
海甸污水泵站的各構筑物選型合理、先進,技術參數(shù)符合標準,設備配置精良。在生產(chǎn)管理上,以節(jié)能降耗為目的對其進行了運行優(yōu)化與工藝改進,效果顯著,運行狀況良好穩(wěn)定。
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